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生物質鍋爐新聞動態

 

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130t/h鍋爐除塵系統改造

發布時間:2013-04-02 08:43    來源:未知

      山東海化集團自備熱電廠現有5臺130t/h煤粉爐。由于煤的來源比較復雜,部分煤的硫分、灰分比較高,因此排放煙氣中S02和煙塵濃度都比較高。鍋爐原配備的是文丘里水膜除塵器系統,這種除塵器除塵效率較低,一般在90%~95%之間,耗水量大,容易出現煙氣機械帶水、風機積灰振動等現象。由于海化集團自備熱電廠建在海邊,燃燒高硫煤影響該地區旅游經濟的發展和工農業生產,因此,廠方要求對原除塵系統進行改造。盡可能解決好除塵和脫硫2方面的問題,是我們的目標。
1、原除塵系統情況分析
    從除塵系統運行情況來看,造成該系統不能正常運行的原因是多方面的。我們主要從原系統的設計、安裝和管理3方面來探討。
1.1設計不合理
(1)文丘里漸擴段存在積灰問題。煙氣經過喉口高速流動與液滴混合后進入漸擴段,流速減小,動壓轉化為靜壓。在漸擴段壁面由于存在溫差,產生煙氣靜止現象,煙塵容易發生沉降,原系統底部沒有沖洗水,從而造成漸擴段底部有大量積灰,嚴重時厚度達30~50cm,致使漸擴段管徑變小,壓降增大,影響風機的正常工作負荷,造成鍋爐引力不夠。
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    (2)水膜除塵器的干段長度不夠。水膜除塵器分濕段和干段2部分;濕段的長度關系著煙氣與洗滌液之間接觸界面的大小、接觸時間的長短以及水膜除塵器的除塵效率。干段主要是去除煙氣中夾帶的機械水。原水膜除塵器于段只有2m左右,除霧板過于靠近煙氣出口,造成二次機械帶水,使得煙氣中夾帶的機械水去除不徹底,在風機葉片背面出現積灰現象,引起風機異常振動,縮短了風機的壽命。同時,由于煙氣含濕量大,隨著煙溫降低,煙氣容易結露,從而使煙氣中的顆粒物發生凝并現象,隨煙氣擴散產生的“灰雨”影響了廠區環境和職工的健康。
    (3)排煙段積灰嚴重。煙氣經過引風機后,進入排煙段。5號爐與煙囪的距離為50m,排煙段過長是設計的一個重大失誤。運行結果表明:排煙段積灰嚴重,有時厚達70~80cm,經常需要工人清掃,既增加勞動負荷,又影響正常的生產。由于煙道過長,保溫措施稍有不當,就會造成溫度下降過大,引起煙氣結露,加重了積灰,從而影響煙氣的抬升高度。
1.2施工安裝中的問題
    (1)保溫措施不力。煙氣進口煙道和文丘里除塵器是用花崗巖材料砌成的,花崗巖之間用膠泥填充。煙氣進口溫度為170~180C。原系統在進口段并沒有作保溫處理,內外溫差過大、散熱過快使花崗巖之間出現裂縫,漏風嚴重。人為增加風量,則降低了煙氣溫度,導致負壓降低而影響到風機的引風能力。
    (2)測試點不全。原系統除在出口留有測孔外,其他部位沒有預留測試點,這給系統調試帶來很大困難。系統的除塵效率、阻力、煙溫、風壓等不能方便測定,導致管理上的盲目性。
    (3)防腐力度不夠。海化集團熱電廠處在鹽堿地上,空氣含鹽量高,雨水或露水附著在鋼材表面,對鋼材的腐蝕特別嚴重。同時,除塵用洗滌液是海水,水膜段的鋼管和噴頭腐蝕嚴重,經常出現漏液現象。因此,施工時必須作嚴格的防腐處理,以杜絕后患。
1.3運行管理不善
    (1)監測儀表失靈。因原系統的流量表和壓力表全部失靈,平時操作全依賴工人的經驗,一旦發生管道堵塞或其他意外情況,操作管理人員一時察覺不出,將嚴重影響整個系統的安全運行。監控手段健全是系統正常運行的重要保證,因此,對儀器要做好保養和更換工作。
    (2)積灰處理不及時。除霧板積灰是濕式除塵器普遍存在的問題,積灰清理不及時,直接影響風壓和引風機負荷。另外,煙道內的積灰必須及時清理,否則將影響系統的阻力。廠區內的“灰雨”與排煙道積灰再次揚起隨煙氣排出有直接的關系。
    總之,由于上述諸多原因,必須對原除塵系統進行技術改造。
2、除塵器技術改造方案的確定
2.1目標及要求
    考慮到目前國家的環保要求以及改造工程的具體情況,我們提出海化集團自備熱電廠煙氣除塵脫硫改造工程的主要目標是:
    (1)所有鍋爐煙氣除塵效率提高到97%以上,煙塵濃度符合國家相應排放標準。
    (2)在系統通過調試達到正常運行條件、脫硫系統配備齊全時,要求整個系統的脫硫效率達到70%以上。
    (3)消除尾部煙氣的機械帶水,風機無積灰,解決風機因積灰而產生異常振動的問題。
    (4)利用原有塔體基礎、副筒和風機等設施,降低系統改造的投資費用。
    (5)盡可能利用海化集團現有的廢堿資源,以廢治廢,降低運行費用。
    (6)重點考慮系統防腐問題,確保塔使用壽命不低于6年。
2.2方案的確定
2.2.1除塵器類型選定
    方案要求只改造除塵器主體結構類型,其他設施應盡量保留。由于水膜除塵器存在缺陷,必須對其全面改造。考慮到目前濕式脫硫是最成熟的脫硫工藝,況且海化集團擁有豐富的廢堿資源,以廢堿液作脫硫劑已獲成功,為選型提供了依據,因此我們決定選擇濕式除塵器。考慮到原水膜除塵器的空塔氣速、全塔壓降、塔高、液氣比等方面的綜合因素,我們選擇旋流板塔作為主體設備脫硫除塵器。因為旋流板塔的空塔氣速為2.5~ 3.5m/s,屬于高速塔,根據計算,塔徑與原水膜除塵器基礎相吻合,原基礎完全不需要改造,可以節省大量的基建費用。同時,中試結果表明,旋流板塔如果用3塊內向型板進行除塵脫硫,2塊外向型板進行除霧,總壓降為900Pa左右,不影響原引風機的負荷,并且,旋流板塔間距可以調節,能保證除塵器干段的長度,防止機械帶水;另外,在液氣比為1的情況下,該裝置的脫硫能力達75 010以上,只要除塵脫硫水系統部分配備完善,向水系統中加入廢堿液,該裝置就能同時進行煙氣的除塵和脫硫。所以該裝置具有潛在的脫硫能力,符合方案提出的目標。
2.2.2除塵系統工藝配置
    由于塔體進口段的煙溫在140~170℃之間,若進口段不降溫,就無法對塔體內部進行襯膠或涂抹樹脂等防腐措施,同時旋流板葉片兩面的溫差過大易使葉片開裂,加快葉片鋼板的腐蝕而縮短旋流板的使用壽命,所以,我們在文丘里除塵器拆除后,設計了一個噴淋裝置,主要起降低煙溫和防止煙道積灰的作用,控制塔體進口段煙溫在70~90℃。為了防止塔體內出現瞬時高溫,在塔體進口段設置一個溫控系統,利用熱電偶傳感器監測塔體進口段煙溫,以便在煙溫過高時改變進口段的噴淋水量,控制該處煙溫在要求范圍之內。
    為了控制尾部煙道內的煙溫,消除原除塵系統存在的缺陷,我們對整個系統特別是在管路的接口和測孔處進行保溫處理。同時在煙道進口和每層塔板都預留了測孔,為獲取系統調試和正常運行參數提供方便。
    為了防止系統因循環液的pH值過高或過低而產生亞硫酸鈣或硫酸鈣垢,設置了一套自動加廢堿液的控制系統,利用pH值傳感器自動監測供液池內吸收液的pH值。正常pH值應為7~9。當pH值超過此范圍時,廢堿液貯槽停止往調節池加液;當pH值低于此范圍時,廢堿液貯槽自動啟動開始加液。
    由于塔基、副筒、引風機、排煙道和煙囪仍使用原有部分,大大降低了工程造價。改造后系統的工藝流程如圖1。
3、改造后除塵系統的運行情況改造后的除塵系統于1999年5月正式運行。1999年8月我們與當地環保部門一起對系統進行了測試。
4、結語
    (1)改造后的除塵系統運行情況良好,系統阻力低,排放煙塵質量濃度為252mg/m3,林格曼黑度小于1,均達到國家二級排放標準。除塵效率達98.88%,超過了廠方提出的97%要求。
    (2)用旋流板塔作除塵器和除霧器,基本解決了原系統存在的因機械帶水、風機積灰而產生異常振動和廠區出現的“灰雨”問題,同時保持了塔的主體不變。塔體進口段使用噴淋裝置,起到了對煙氣的冷凝降溫作用和對進口段底部的清灰作用。
    (3)當利用廢堿液作為循環液時,該裝置能實現除塵脫硫一體化的目標,在液氣比為1的情況下,脫硫效率可達到75%。

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