
生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)

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2×600MW奧里油發(fā)電廠鍋爐主要問題分析及解決
發(fā)布時間:2013-05-07 07:55 來源:未知
奧里油產(chǎn)于委內(nèi)瑞拉,是由一種環(huán)烷基超重質(zhì)原油加30%左右的水和添加劑乳化而成,作為一種新型物美價廉的替代燃料,已日漸引起全世界的注意,各國都在積極研究利用奧里油的技術(shù)。我國在湛江建造了國內(nèi)首座2×600 MW奧里油發(fā)電廠,其鍋爐由東方鍋爐廠專門針對奧里油設(shè)計(jì)制造,在該發(fā)電廠2006年調(diào)試期間,鍋爐出現(xiàn)了達(dá)不到設(shè)計(jì)出力、除灰系統(tǒng)排灰困難及空氣預(yù)熱器堵塞等問題。
1、鍋爐系統(tǒng)概況
湛江奧里油發(fā)電廠#1、#2鍋爐為亞臨界參數(shù)、自然循環(huán)、一次中間再熱、單爐膛平衡通風(fēng)、前后墻對沖燃燒、再熱汽溫采用煙氣再循環(huán)調(diào)節(jié)、露天布置、全鋼構(gòu)架、無水平煙道的背靠背布置的汽包鍋爐。
2臺鍋爐共用l套奧里油供油系統(tǒng),奧里油從日用油罐自流供至油泵房,經(jīng)過濾器、供油泵及燃油加熱器等輔助設(shè)備后,送至各爐前母管。供油泵選用三螺桿容積泵9臺。燃燒設(shè)備主要由奧里乳化油燃燒器、輕柴油點(diǎn)火器、大風(fēng)箱、風(fēng)門執(zhí)行器及爐前燃油系統(tǒng)管道等部件組成。燃燒器及大風(fēng)箱等布置在鍋爐前、后墻上,采用對沖燃燒形式。
36臺燃燒器分3層布置在前、后墻的大風(fēng)箱上,每臺燃燒器均配有1臺輕柴油點(diǎn)火器,燃燒器的點(diǎn)火方式采用由高能點(diǎn)火器點(diǎn)燃輕柴油、再點(diǎn)燃奧里乳化油的二級點(diǎn)火方式。大風(fēng)箱采用分隔式風(fēng)箱結(jié)構(gòu),對應(yīng)于燃燒器的布置也分為3層,每個燃燒器的配風(fēng)在大風(fēng)箱上擁有1個獨(dú)立的進(jìn)風(fēng)口,在大風(fēng)箱的進(jìn)風(fēng)口上設(shè)有風(fēng)門擋板,風(fēng)門擋板的調(diào)節(jié)由執(zhí)行器完成,每個進(jìn)風(fēng)口的風(fēng)門擋板配一個執(zhí)行器,每個燃燒器的風(fēng)量均可單獨(dú)調(diào)節(jié)。
富通新能源銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料。
每臺鍋爐配2臺靜電除塵器,按靜電除塵器設(shè)計(jì)效率計(jì)算,其排灰參數(shù)大約是:一電場除灰量為總灰量的80%;二電場除灰量為總灰量的15%;三電場除灰量為總灰量的2%。除灰系統(tǒng)采用正壓氣力除灰系統(tǒng),按2臺爐1個單元設(shè)計(jì),用于輸送電除塵器灰斗的灰。每臺鍋爐的輸灰系統(tǒng)按排灰量的150%設(shè)計(jì),即0.6 t/h。
湛江奧里油發(fā)電廠鍋爐采用#400奧里油,其特性數(shù)據(jù)見表1。
2、鍋爐存在的問題分析
2.1鍋爐達(dá)不到設(shè)計(jì)出力的問題
該電廠#1、#2機(jī)組調(diào)試及運(yùn)行期間,在設(shè)計(jì)該燃油壓力下投運(yùn)設(shè)計(jì)奧里油槍數(shù),機(jī)組出力只能達(dá)到設(shè)計(jì)出力的50%左右,其原因可歸結(jié)為以下幾點(diǎn):
(1)奧里油的物理特性突出表現(xiàn)在它的黏度特別大,乳化前根本無法流動,在進(jìn)行乳化處理后,黏度大大降低,但和一般的重渣油相比,黏度還是要大很多(見表1),在30℃,20s-1的條件下,#400奧里油的黏度達(dá)到500 MPa.s左右。在熱工自動和機(jī)組燃油壓力保護(hù)中,取燃油進(jìn)油母管壓力為控制值,一般認(rèn)為,燃油母管壓力可以代表油槍前壓力,然而由于奧里油黏性特別大,燃油管道及閥門阻力與油的黏性成正比,用燃油母管壓力代表油槍前壓力已經(jīng)不再適合。作者在奧里油槍前燃油管道和霧化蒸汽管道加裝壓力表進(jìn)行測量(見表2)并分析發(fā)現(xiàn),在奧里油通過母管到達(dá)燃油角閥產(chǎn)生很大的壓降(達(dá)到0.1 MPa),奧里油從燃油角閥再到達(dá)油槍前,再次產(chǎn)生很大的壓降(達(dá)到0. 15 MPa),因此,用奧里油母管壓力簡單代替槍前壓力是不合適的。當(dāng)奧里油母管壓力達(dá)到0.9 MPa時,槍前壓力僅僅達(dá)到0. 65 MPa,按照設(shè)計(jì),在0.65 MPa壓力下,每支奧里油槍僅達(dá)到0.9 MPa壓力下設(shè)計(jì)燃油流量的60%,因而嚴(yán)重影響到機(jī)組的帶負(fù)荷能力。同時,由表2可以看出,霧化蒸汽的壓降不大。
(2)湛江奧里油電廠采用的是AF - JET霧化器,其霧化原理是:燃料通過環(huán)形混合室外側(cè)切向噴入混合室,當(dāng)高速油流通過介質(zhì)噴口時,比油流速度更高的霧化介質(zhì)與油流成一定的夾角噴入混合室,2種流體被對方碰撞,并作旋轉(zhuǎn)運(yùn)動以進(jìn)行充分的混合,最后在圓周多個噴孔噴出,完成初始霧化,霧化后燃料顆粒粒徑僅為40一50um。該種混合加熱作用使乳化油溫升高,部分蒸汽放熱后變?yōu)轱柡退烊肴榛椭小H榛蛧姵鲇蜆尯螅瑝毫眲∠陆担捎趯?yīng)壓力下飽和水的焓值降低,使得油滴中部分飽和水或游離于油滴外的飽和水滴產(chǎn)生擴(kuò)容蒸發(fā),使油滴進(jìn)一步破碎變小,同時,爐內(nèi)高溫也會加劇蒸發(fā)作用。乳化油噴出油槍一定距離后著火,使油滴加熱更為迅速,被進(jìn)一步爆開,最終油滴經(jīng)二次霧化后被分離為10 ym小的微粒,由于這種微粒極小,加大了與氧氣的接觸面積;同時,乳化油中的水分變?yōu)樗魵馀c焦炭粒發(fā)生水煤氣反應(yīng)而放出熱量,使燃燒非常迅猛,火焰較短,即使過剩氧量很低,在高溫下也能完全燃燒。當(dāng)鍋爐達(dá)不到設(shè)計(jì)出力,對奧里油槍全面檢查時發(fā)現(xiàn),奧里油槍槍管內(nèi)有未吹掃干凈的奧里油,有很多奧里油槍出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,堵塞位置主要是在霧化蒸汽噴口處,有瀝青狀黑色物質(zhì)。由于霧化蒸汽側(cè)堵塞,沒有足夠的霧化蒸汽進(jìn)入混合腔室,奧里油沒有經(jīng)過充分的初次霧化就進(jìn)入了爐膛,造成燃燒不良,影響了燃燒效率及機(jī)組的帶負(fù)荷能力,并且造成部分未燃盡的炭黑進(jìn)入脫硫系統(tǒng)。奧里油槍的堵塞與油槍吹掃邏輯不合理也有一定的關(guān)系。其吹掃邏輯如圖l所示,當(dāng)停運(yùn)奧里油槍后,關(guān)閉油閥,關(guān)閉霧化閥,打開吹掃閥進(jìn)行吹掃,這時必然有少量的奧里油通過混合腔室被吹到了霧化蒸汽側(cè),由于油槍頭在爐膛內(nèi)烘烤,使少部分奧里油破乳形成瀝青狀物質(zhì)堵塞了霧化蒸汽噴口,最終影響到油槍霧化效果及鍋爐帶負(fù)荷。
2.2除灰系統(tǒng)排灰困難問題
在調(diào)試及運(yùn)行期間,出現(xiàn)了除灰系統(tǒng)排灰困難的問題,主要表現(xiàn)為電除塵灰斗到倉泵之間的連通管堵塞,電除塵灰斗料位高,灰?guī)煜禄业膱A盤給料機(jī)由于堵灰過流跳閘。分析其原因,有以下4點(diǎn)。
(1)奧里油燃燒后產(chǎn)生的灰非常細(xì),其直徑僅為微米級,密度很小,經(jīng)過注氨后,灰中含有硫酸銨等化學(xué)物質(zhì),導(dǎo)致奧里油燃燒后的灰具有很強(qiáng)的吸濕性,雖然由電除塵器放出的奧里油燃后的灰呈灰白色,但在大氣中吸濕后很快變成暗灰色,遇水后變成灰黑色。這種灰很容易吸濕,黏性很強(qiáng),容易在輸灰系統(tǒng)中造成堵塞。
(2)灰斗到倉泵之間的連通管由于下灰閘板的定期開放,灰在一定時間內(nèi)會在該管積留,由于該輸灰管沒有保溫和伴熱,熱的灰在該管處遇冷后受潮造成堵塞。
(3)由于灰斗到倉泵之間的連通管堵塞沒有得到及時清理,灰斗內(nèi)的灰積高;由于該灰密度很小,一旦積高很難再順暢地靠重力下到倉泵,于是灰越積越高,出現(xiàn)惡性循環(huán)。
(4)灰?guī)煜禄业膱A盤給料機(jī)沒有伴熱,灰?guī)靸?nèi)的灰在該處遇冷受潮后卡住圓盤給料機(jī),同時,該圓盤給料機(jī)設(shè)計(jì)電動機(jī)出力較小,很容易過流跳閘。
2.3空氣預(yù)熱器堵塞問題
在調(diào)試后的運(yùn)行期間,#1、#2機(jī)組的空氣預(yù)熱器分別出現(xiàn)了堵塞現(xiàn)象,當(dāng)空氣預(yù)熱器壓差增大到1500 Pa后,會迅速爬升,導(dǎo)致鍋爐風(fēng)量不足被迫降負(fù)荷,同時,積灰既影響傳熱,又與腐蝕互為依存、互相促進(jìn),形成惡性循環(huán)。分析其原因,有以下4點(diǎn)。
(1)奧里油本身含灰量不多,但在注氨后其燃燒生成的灰量比預(yù)計(jì)多,而且灰的顆粒細(xì),黏附性強(qiáng),容易造成鍋爐的高、低溫受熱面積灰嚴(yán)重。
(2)在調(diào)試后的運(yùn)行期間,空氣預(yù)熱器吹灰比調(diào)試期間大大減少,造成空氣預(yù)熱器積灰加速。
(3)由于暖風(fēng)器出口風(fēng)溫達(dá)不到設(shè)計(jì)值,排煙溫度偏低,在滿負(fù)荷時盡管能達(dá)到130~ 140℃,但奧里油的露點(diǎn)溫度在145℃左右,在空氣預(yù)熱器的低溫段,煙氣中的飛灰與硫酸會生成水泥質(zhì)粘結(jié)灰。
(4)輔助蒸汽溫度偏低,僅有210℃左右,一方面降低了暖風(fēng)器的工作效果,另一方面容易在空氣預(yù)熱器受熱面凝結(jié),粘結(jié)大量的飛灰。
3、解決方案及建議
3.1鍋爐達(dá)不到設(shè)計(jì)出力問題的解決方法
考慮到在超水壓試驗(yàn)時燃油管道打壓到1.5MPa,裕度較大,可以通過提高母管燃油壓力的手段使油槍前壓力得到提高而達(dá)到設(shè)計(jì)值,使燃油流量大幅度提高,從而提高鍋爐負(fù)荷。修改油槍吹掃邏輯:一方面在油槍吹掃的同時,打開霧化蒸汽閥,防止奧里油被吹入霧化蒸汽側(cè);另一方面提高吹掃時間,以便把奧里油槍中的殘油吹掃干凈,消除油槍堵塞的誘因。加強(qiáng)清理奧里油槍,以消除奧里油槍堵塞。控制好奧里油溫在50℃左右,以保證油槍火焰有較好的爐膛充滿度。
3.2除灰系統(tǒng)排灰困難問題的解決方法
增加灰斗到倉泵之間連通管的伴熱,可以有效降低該連通管的堵塞。當(dāng)灰斗下灰堵塞時要及時捅灰和處理,防止灰斗料位過高而出現(xiàn)惡性循環(huán)。增加旋轉(zhuǎn)給料機(jī)的伴熱,加大旋轉(zhuǎn)給料機(jī)的電動機(jī)出力,定期徹底清理在灰?guī)靸?nèi)積留的大塊物體,可基本解決旋轉(zhuǎn)給料機(jī)堵塞問題。
3.3空氣預(yù)熱器堵塞問題的解決建議
適當(dāng)增加空氣預(yù)熱器吹灰的次數(shù),在具備主汽吹灰的條件時,盡量采用溫度較高的主汽進(jìn)行吹灰,防止低溫的輔助蒸汽在空氣預(yù)熱器受熱面凝結(jié)。提高輔助蒸汽溫度或者進(jìn)行技術(shù)改造提高暖風(fēng)器的工作效果,從而提高排煙溫度到露點(diǎn)溫度以上,一方面有效防止低溫腐蝕,另一方面防止在空氣預(yù)熱器低溫段結(jié)露粘灰。當(dāng)空氣預(yù)熱器堵塞嚴(yán)重時,可考慮不停爐隔離單邊空氣預(yù)熱器用高壓熱水在線沖洗,但水沖洗一般在預(yù)熱器堵灰情況加劇、預(yù)熱器阻力大大增加時才進(jìn)行,因?yàn)檫^多的水沖洗也將對受熱面造成損害,在水沖洗結(jié)束后,要將預(yù)熱器受熱面烘干。
4、實(shí)際應(yīng)用效果
在提高油壓和修改邏輯后,湛江奧里油電廠順利帶到滿負(fù)荷,并通過了168 h連續(xù)試運(yùn)行。在電除塵灰斗到倉泵之間的連通管加保溫后堵灰現(xiàn)象得到緩解,但沒有根本解決。因此,必須增加伴熱裝置,才能徹底解決該問題。由于連通管堵灰沒有根本解決,連通管堵塞后又沒有得到及時清理,電除塵灰斗仍然經(jīng)常出現(xiàn)料位高現(xiàn)象。在灰?guī)煜禄业膱A盤給料機(jī)經(jīng)過處理,已經(jīng)較少出現(xiàn)卡澀現(xiàn)象。空氣預(yù)熱器堵灰問題在采取在線水沖洗的方式進(jìn)行定期清理后,已經(jīng)基本解決。
5、結(jié)論
由于奧里油黏度大,造成系統(tǒng)阻力過大,是影響鍋爐帶負(fù)荷的最主要原因;由于熱工邏輯的不合理,造成奧里油槍蒸汽側(cè)堵塞是影響到鍋爐帶負(fù)荷的另一個原因。奧里油灰的特性是特別細(xì)、容易受潮、特別黏,其上述特性是造成除灰系統(tǒng)堵塞的重要原因:在除灰系統(tǒng)中的部分地方?jīng)]有伴熱裝置,奧里油灰容易受潮而造成堵塞。奧里油灰的特性、排煙溫度低于露點(diǎn)溫度及輔助蒸汽溫度低是空氣預(yù)熱器容易堵塞的重要原因。
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