
顆粒機(jī)配件新聞動(dòng)態(tài)

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Ø2.2×6.5m水泥磨機(jī)系統(tǒng)的技術(shù)改造
發(fā)布時(shí)間:2013-05-21 08:29 來(lái)源:未知
0、前言
我公司機(jī)立窯水泥生產(chǎn)線(xiàn)水泥粉磨系統(tǒng)有2臺(tái)Ø2.2×6.5m球磨機(jī),開(kāi)路工藝,磨制P.032. 5R水泥,但磨機(jī)產(chǎn)量一直徘徊在12t/h以下。自機(jī)立窯擴(kuò)徑提產(chǎn)改造后,水泥粉磨系統(tǒng)生產(chǎn)能力明顯不足,窯產(chǎn)高、磨產(chǎn)低矛盾突出。水泥比表面積在290mz/kg左右,比表面積較低,在實(shí)施GB/T17671水泥強(qiáng)度檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)后28天抗壓強(qiáng)度平均下降10MPa,影響了水泥28天抗壓強(qiáng)度的發(fā)揮。為了解決臺(tái)時(shí)產(chǎn)量偏低、水泥強(qiáng)度發(fā)揮不好的問(wèn)題,我們對(duì)立窯水泥粉磨系統(tǒng)進(jìn)行了技術(shù)改造,水泥的實(shí)物產(chǎn)量和質(zhì)量得到了較大提高,改造較為成功。現(xiàn)將改造情況介紹如下。
1 改造措施
1.1 磨前增設(shè)細(xì)碎系統(tǒng)
我公司立窯熟料破碎系統(tǒng)只有一級(jí)250mm×400mm顎式破碎機(jī),出機(jī)粒度較大,增加了磨機(jī)一倉(cāng)破碎負(fù)擔(dān),降低了研磨能力,必然造成水泥比表面積降低。針對(duì)這一問(wèn)題,我們于2003年5月在磨機(jī)前增設(shè)了一臺(tái)CXL800×800沖擊破碎機(jī),使入磨物料粒度控制在8mm以下占80%左右。增設(shè)沖擊式破碎機(jī)前后的人磨物料粒度分布對(duì)比見(jiàn)表1。
1.2 增設(shè)O-Sepa高效選粉機(jī)
為確保水泥理化性能符合新標(biāo)準(zhǔn)要求,進(jìn)一步提高水泥的ISO強(qiáng)度,公司將水泥比表面積控制在>330m2/kg以上,改進(jìn)提高磨機(jī)臺(tái)產(chǎn),為此采用0-Sepa - 500高效選粉機(jī),改開(kāi)路為閉路,進(jìn)一步增加了水泥比表面積和32um、10um以下顆粒的含量,水泥早期強(qiáng)度有所提高。
1.3 加強(qiáng)磨內(nèi)通風(fēng)
我公司立窯水泥熟料質(zhì)量波動(dòng)較大,經(jīng)常采用熟料灑水措施消解熟料中的fCa0,同時(shí)粉磨摻加的礦渣、石膏混合材入磨前也未進(jìn)行烘干,入磨物料水份較大,且波動(dòng)也大,因此加強(qiáng)磨內(nèi)通風(fēng)顯得十分重要。我們將磨尾排氣管接入選粉機(jī)的二次風(fēng)入口,并加設(shè)調(diào)節(jié)蝶閥,以便根據(jù)物料情況控制磨內(nèi)通風(fēng),確保磨內(nèi)通風(fēng)良好。
1.4 提高系統(tǒng)工作風(fēng)量
整個(gè)閉路系統(tǒng)的工作風(fēng)量由1臺(tái)離心通風(fēng)機(jī)供給。0 - Sepa選粉機(jī)工作風(fēng)量為30000m3/h,其中包括磨內(nèi)通風(fēng)量約10500 m3/h。通過(guò)氣箱脈沖袋除塵器后,包括整個(gè)系統(tǒng)的漏風(fēng),需供給通風(fēng)量約為31500 m3/h,系統(tǒng)阻力為5100Pa,考慮通風(fēng)量?jī)?chǔ)備系數(shù),確定使用9 - 26Noll. 2D離心通風(fēng)機(jī),其風(fēng)量為33075 m3/h,風(fēng)壓為5610 Pa,在風(fēng)機(jī)入口處設(shè)一手動(dòng)調(diào)節(jié)閥門(mén),方便調(diào)整整個(gè)系統(tǒng)的工作風(fēng)量,富通新能源銷(xiāo)售雷蒙磨粉機(jī)、球磨機(jī)等磨機(jī)設(shè)備。
1.5 改善磨機(jī)工藝技術(shù)參數(shù)和改進(jìn)研磨體形狀
(1)調(diào)整磨機(jī)倉(cāng)位。入磨物料粒度降低后,對(duì)一倉(cāng)的破碎能力要求就降低,而對(duì)二倉(cāng)的研磨要求則提高了。因此將隔倉(cāng)板向一倉(cāng)移動(dòng),使一倉(cāng)的有效長(zhǎng)度由2750mm縮短為2250mm,而二倉(cāng)的有效長(zhǎng)度則由3450mm增長(zhǎng)為3950mm,增強(qiáng)了二倉(cāng)的有效研磨能力。
(2)將二倉(cāng)圓柱段改為橢圓柱段,增大研磨體與物料間接觸面積,提高了研磨效果。
(3)調(diào)整研磨體級(jí)配和填充率。
根據(jù)我公司鋼球級(jí)配和填充率的調(diào)整經(jīng)驗(yàn),調(diào)整情況見(jiàn)表2。
2 改造效果
技改后水泥磨一、二倉(cāng)研磨體級(jí)配得到優(yōu)化,球形化的水泥顆粒增多,比表面積增大,水泥的顆粒形態(tài)有所改善。采用0 - Sepa高效選粉機(jī),使水泥顆粒級(jí)配趨于合理,水泥的性能有所改進(jìn),見(jiàn)表3。從2003年9月優(yōu)化改造后,設(shè)備基本運(yùn)轉(zhuǎn)正常,由于人磨物料粒度的降低,在水泥品種不變、入磨物料品種及比例不變的前提下,球磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量提高了16. 7%,技改后水泥磨臺(tái)時(shí)穩(wěn)定在了14t/h。實(shí)施“沖擊式細(xì)碎機(jī)”工藝及增設(shè)高效選粉機(jī)、相應(yīng)調(diào)整磨機(jī)工藝參數(shù)的技改后,不但解決了窯磨產(chǎn)量不平衡的矛盾,而且在保持現(xiàn)有主機(jī)設(shè)備不變的基礎(chǔ)上,該磨年增產(chǎn)水泥744.6噸(球磨機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)率85%)。扣除混合材和石膏摻加量11. 0%,則每年多消耗熟料662.7噸,噸水泥電耗降低了8.8kWh/t。由此可見(jiàn),本次技改效果顯著。
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