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75t/h鍋爐沖渣水系統(tǒng)擴(kuò)容改造
發(fā)布時(shí)間:2013-06-14 07:56 來(lái)源:未知
1、概述
宣鋼動(dòng)力廠1260m3高爐鼓風(fēng)機(jī)站有兩臺(tái)75t/h和一臺(tái)35 t/h鍋爐,沖渣水總量為150t/h,由鍋爐車間沖渣泵站供給.其來(lái)源為鼓風(fēng)機(jī)站設(shè)備冷卻回水、凈循環(huán)系統(tǒng)排污水和部分補(bǔ)充新水。鍋爐沖渣水經(jīng)麻石除塵器到12 mx4 mx3 m矩形沉淀池沉淀,沖渣水懸浮物含量由12 773 mg/L降到4300mg/L,因沉淀池出水懸浮物含量太高.大部分沖渣水外排進(jìn)入洋河。這樣,不僅給官?gòu)d水系造污染.而且造成水資源浪費(fèi)。近期由于水資源緊張.北京市決定啟用官?gòu)d水庫(kù)作為飲用水源。為改變現(xiàn)狀,滿足國(guó)家環(huán)保要求.該廠對(duì)鍋爐沖渣水系統(tǒng)進(jìn)行了改造。
2、改造前系統(tǒng)工藝流程
改造前動(dòng)力廠分管著兩個(gè)水處理系統(tǒng),一是75t/h鍋爐沖渣水系統(tǒng)。
二是高爐煤氣洗滌污水處理系統(tǒng),工藝流程見(jiàn)圖2所示。
3、改造方案
3.1方案的確定
鍋爐沖渣水總量約150 t/h,而原沉淀池容積為12mx4mx3m=144m3,由于沉淀池容積。斐晌鬯A魰r(shí)間短.灰渣沉淀不完全.只有小部分灰渣沉淀后被抓斗抓出,而大量灰渣隨水一起排入洋河.不僅造成洋河水污染.而且浪費(fèi)水資源。另一方面,高爐煤氣洗滌污水處理系統(tǒng)中脫水站和減壓閥組每小時(shí)不間斷補(bǔ)充工業(yè)新水約80 t;谏鲜鰞煞N情況,動(dòng)力廠決定將兩個(gè)系統(tǒng)綜合考慮尋求最佳解決途徑。
此次改造之前,為減少鍋爐沖渣水外排量,曾根據(jù)高爐煤氣洗滌污水處理系統(tǒng)中∮24 m輻射式沉淀池的處理能力及運(yùn)行現(xiàn)狀,將約50m3/h鍋爐沖渣水排入該沉淀池出水懸浮物含量達(dá)230~300mg/L,出水水質(zhì)嚴(yán)重超標(biāo),嚴(yán)重威脅高爐煤氣洗滌系統(tǒng)的安全運(yùn)行。因此此次改造必須尋求新的解決途徑。
根據(jù)系統(tǒng)及現(xiàn)場(chǎng)情況,動(dòng)力廠改造攻關(guān)小組提出2種方案:
方案一:在原矩形沉淀池西側(cè)建一座C112 m輻射式沉淀池、一套4~8 t/h水平帶式過(guò)濾機(jī),水環(huán)式真空泵及空壓機(jī)、灰渣皮帶輸送及配套廠房,形成一套完整的污水處理系統(tǒng),投資約計(jì)168.3萬(wàn)元。
方案二:此方案分為兩部分
第一部分:鍋爐沖渣水的循環(huán)利用。在現(xiàn)有沉淀池北側(cè)建兩路平流沉淀池、安裝抓斗吊,根據(jù)處理水量及場(chǎng)地情況平流池尺寸為29×4.5×4.5m。鍋爐灰渣水進(jìn)入平流沉淀池后抓斗抓灰,懸浮物含量可控制在3 000 mg/L左右,出水自流至清水池(原矩形沉淀池),由沖渣泵站加壓后經(jīng)0273架空管送至∮4m輻射式沉淀池.與高爐煤氣洗滌水混合后,經(jīng)過(guò)進(jìn)一步處理,溢流清水經(jīng)環(huán)水泵站提升,由另一C1273架空管送回75t鍋爐房用于沖渣.實(shí)現(xiàn)沖渣水的循環(huán)利用。
第二部分:鼓風(fēng)機(jī)站設(shè)備冷卻水的重復(fù)利用。將鼓風(fēng)機(jī)站設(shè)備冷卻水和凈循環(huán)水系統(tǒng)的排水經(jīng)C1219架空管送至燃?xì)廛囬g脫水站和減壓閥組.以代替原使用的工業(yè)新水.可節(jié)約新水約80 t/h;同時(shí)配合房產(chǎn)處高爐沖渣水二期工程.在采暖期由于高爐沖渣用水量增大,充足的設(shè)備冷卻水和凈循環(huán)水系統(tǒng)的排水可以作為其補(bǔ)充水.節(jié)約新水約70m3/h。此方案投資約250萬(wàn)元,富通新能源銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐燃燒木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料。
兩方案相比,第一方案投資較少,處理效果較好,但設(shè)備維護(hù)、管理費(fèi)用高,且日常工作量大。第二方案投資較多,但設(shè)備維護(hù)管理費(fèi)用少,日常工作量小,更重要的是具有長(zhǎng)遠(yuǎn)的環(huán)保效益和節(jié)水效益。綜合考慮后選擇了第二方案。
3.2 改造后系統(tǒng)工藝流程
2001年8月至10月我們對(duì)鍋爐沖渣水系統(tǒng)進(jìn)行擴(kuò)容改造,改造后系統(tǒng)工藝流程如圖3。
4、改造效果
該工程從改造完成投入運(yùn)行至今已七個(gè)多月,從總體來(lái)看,整個(gè)系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)基本正常,在保證正常生產(chǎn)的前提下,不僅解決了沖渣水外排造成大量污染的問(wèn)題,而且在節(jié)能節(jié)水方面做出了很大貢獻(xiàn),達(dá)到了我們改造的預(yù)期目的,具體如下:
4.1 徹底解決了沖渣水長(zhǎng)期外排問(wèn)題,減少了對(duì)官?gòu)d水系統(tǒng)造成的污染,環(huán)保效益明顯。鍋爐沖渣水系統(tǒng)原設(shè)計(jì)沖渣后大量的水與渣在平流沉淀池抓灰后直接外排進(jìn)入洋河,其懸浮含量為4300mg/L,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出國(guó)家最高允許排放濃度150mg/L,對(duì)洋河水體造成直接污染,進(jìn)而影響官?gòu)d水系。此次改造,我們從全局出發(fā),綜合考慮,采用閉路循環(huán)流程,保證了污水不外排,大大減輕對(duì)官?gòu)d水系統(tǒng)的污染程度。
4.2 改造后,在維持原系統(tǒng)藥劑投加量基本不變的情況下,24 m沉淀池出水濁度降低,減少了循環(huán)過(guò)程中管壁結(jié)垢及循環(huán)泵站吸水井、涼水架積泥、影響水泵正常運(yùn)行的現(xiàn)象,提高了煤氣洗滌質(zhì)量,對(duì)高爐煤氣洗滌污水處理系統(tǒng)整體運(yùn)行比較有利.?dāng)?shù)據(jù)如表1。
4.3采用閉路循環(huán),使高爐區(qū)全部工業(yè)水實(shí)現(xiàn)循環(huán)利用,提高水的利用率,節(jié)能節(jié)水效果明顯。
4.3.1 此改造工程投入運(yùn)行后,動(dòng)力廠水源組停開(kāi)了一臺(tái)水泵,節(jié)水量約100 t/h。若按鍋爐每年運(yùn)行時(shí)間360天,水價(jià)0.9元/t計(jì)算,年節(jié)水效益為:100 t/h×24 h×360 d×0.9元/t=77. 76萬(wàn)元。4.3.2 冬季采暖期高爐沖渣水量增加約70 t/h,改造后,可由24 m沉淀池溢流水作為其補(bǔ)水,代替原來(lái)使用工業(yè)水作為補(bǔ)充水。若一年中采暖期按150天計(jì),則年可節(jié)約工業(yè)水折合人民幣:
70 t/h×24 h×150 d×0.9元/t=22. 68萬(wàn)元
4.3.3項(xiàng)目投入運(yùn)行后,水源停開(kāi)了一臺(tái)75 kW泵,增開(kāi)了一臺(tái)160 kW沖渣泵和一臺(tái)75 t/h清水泵,年多耗電折合人民幣:
160 kW×24 h×360d×0.8×0.34元/kW h= 37. 60萬(wàn)元。
4.3.4 從總體看,年直接經(jīng)濟(jì)效益為:
77. 76+ 22. 68 - 37. 60= 62. 84萬(wàn)元。
綜上所述,此次鍋爐沖渣水?dāng)U容改造取得了較好效果,改造比較成功。沖渣水的循環(huán)利用不僅避免了污水外排,減輕了對(duì)官?gòu)d水系的污染,保護(hù)了環(huán)境,而且節(jié)約了大量工業(yè)水,改善了原循環(huán)水質(zhì),取得了明顯的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。
5、遺留問(wèn)題
高爐煤氣洗滌污水處理系統(tǒng)原設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)處理高爐煤氣洗滌污水,水質(zhì)相對(duì)穩(wěn)定,此次改造后加入了鍋爐沖渣水,由于新建沉淀池抓灰天車運(yùn)行不穩(wěn)定,經(jīng)常發(fā)生故障,影響沉淀池正常倒池,使進(jìn)入24 m沉淀池的水濁度不穩(wěn)定,造成絮凝劑的投加量難以掌握,增加了污水處理難度。這是我們今后需要研究解決的新課題。
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