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顆粒機(jī)配件新聞動(dòng)態(tài)

 

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鞍鋼調(diào)軍臺(tái)選礦廠磨磁自動(dòng)控制

發(fā)布時(shí)間:2013-07-06 08:00    來源:未知

0、引言
    鞍山鋼鐵集團(tuán)公司調(diào)軍臺(tái)選礦廠磨磁車間對(duì)原有磨磁系統(tǒng)進(jìn)行了工藝改造,將原系統(tǒng)的連續(xù)磨選工藝改造為階段磨選工藝,在一次磨礦完成后,將符合產(chǎn)品要求的精礦進(jìn)行磁選分離,直接形成成品,剩余部分礦料進(jìn)入二次球磨機(jī)進(jìn)行二次磨礦。工藝改進(jìn)后生產(chǎn)效率大幅提高,在原系統(tǒng)6臺(tái)球磨機(jī)的基礎(chǔ)上,僅增加兩臺(tái)球磨機(jī)的條件下,由原來年產(chǎn)精礦300萬t提高到480萬t,產(chǎn)量提高60%。由于生產(chǎn)工藝的變化,原有的磨磁自動(dòng)化控制系統(tǒng)已經(jīng)完全不能滿足生產(chǎn)控制要求,為此,針對(duì)新的磨選工藝對(duì)整個(gè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)進(jìn)行了全新的設(shè)計(jì),應(yīng)用先進(jìn)的控制系統(tǒng)搭建了硬件平臺(tái),使整個(gè)磨磁車間實(shí)現(xiàn)了全流程自動(dòng)化控制。整套自動(dòng)化控制系統(tǒng)于2008年5月投入運(yùn)行,工作狀態(tài)平穩(wěn),使用效果良好。
1、磨磁自動(dòng)控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及功能
1.1控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
    控制系統(tǒng)采取分布式結(jié)構(gòu)。整個(gè)控制系統(tǒng)要求分為三層:第一層為信息層,主要完成集中監(jiān)控,集中協(xié)調(diào)控制,集中優(yōu)化系統(tǒng)。設(shè)定輸入和下達(dá)指令的操作,系統(tǒng)報(bào)警,運(yùn)行管理及所有工藝參數(shù)、設(shè)備運(yùn)行顯示、控制過程顯示;第二層為現(xiàn)場控制層,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集,控制算法的實(shí)施,工藝信號(hào)的聯(lián)鎖,生產(chǎn)過程及設(shè)備安全保護(hù)等功能;第三層為設(shè)備層,即各類智能傳送器、執(zhí)行機(jī)構(gòu)和各種檢測儀表,完成上層發(fā)出的命令和數(shù)據(jù)采集,富通新能源銷售球磨機(jī)、雷蒙磨粉機(jī)等磨機(jī)機(jī)械設(shè)備。
1.2控制系統(tǒng)功能
    根據(jù)工藝流程的特點(diǎn),選礦廠綜合自動(dòng)化控制系統(tǒng)建一個(gè)主控制站(廠級(jí))和6個(gè)分站(車間級(jí))。主控制站設(shè)有操作員站、工程師站、歷史數(shù)據(jù)庫服務(wù)器等,它負(fù)責(zé)全廠的調(diào)度、指揮和整個(gè)控制系統(tǒng)的調(diào)整與更新,可進(jìn)行歷史數(shù)據(jù)記錄、顯示、打印和統(tǒng)計(jì)報(bào)表等工作。6個(gè)分站分別為破碎、磨磁、浮選、輸送、藥劑和過濾控制站,每個(gè)分站均可獨(dú)立控制,分站之間采用高速網(wǎng)絡(luò)聯(lián)結(jié),實(shí)現(xiàn)資源共享、數(shù)據(jù)通訊,各自對(duì)現(xiàn)場數(shù)據(jù)進(jìn)行檢測、記錄、報(bào)警及生產(chǎn)過程實(shí)時(shí)處理。
2、磨磁系統(tǒng)控制原理
2.1泵池液位控制
    在磨磁系統(tǒng)中泵池液位控制是非常重要的環(huán)節(jié)之一,包括旋給泵、弱磁和污水泵池液位控制等。為防止泵池溢流或抽干,要求液位在生產(chǎn)過程中保持在適當(dāng)位置,自動(dòng)調(diào)節(jié)過程可采取兩種手段,閉環(huán)連續(xù)調(diào)節(jié)或階段比例調(diào)節(jié)。
2.2球磨機(jī)給礦量控制
    控制系統(tǒng)按照生產(chǎn)要求臺(tái)時(shí)設(shè)定給礦量,自動(dòng)調(diào)整變頻輸出值及增減給礦機(jī)投運(yùn)臺(tái)數(shù),使實(shí)際礦量達(dá)到設(shè)定值。給礦機(jī)運(yùn)行臺(tái)數(shù)的啟停分為手動(dòng)和自動(dòng)選兩種模式,在手動(dòng)選模式下,由操作者啟動(dòng)和停止給礦系統(tǒng),轉(zhuǎn)換到自動(dòng)選模式時(shí),當(dāng)滿足切換條件時(shí),延時(shí)后自動(dòng)選擇給礦系統(tǒng)并啟動(dòng),根據(jù)運(yùn)算結(jié)果實(shí)時(shí)對(duì)給礦量進(jìn)行控制。
    要大幅度提高磨機(jī)處理量、控制溢流粒度滿足要求,必須保證球磨機(jī)始終保持在磨礦效率較高的運(yùn)行狀態(tài)。需要對(duì)磨機(jī)功率充分考慮,磨機(jī)功率隨磨機(jī)負(fù)荷變化,當(dāng)負(fù)荷增大,磨機(jī)功率也隨之增大,當(dāng)?shù)竭_(dá)磨機(jī)最大功率時(shí),如果負(fù)荷繼續(xù)增大,磨機(jī)的輸出功率將急劇下降,所以可將磨機(jī)功率控制在處于上升階段并接近最大功率,使磨機(jī)的利用率達(dá)到最大。系統(tǒng)通過對(duì)功率進(jìn)行對(duì)比分析確定礦石性質(zhì)、球荷等外部情況。當(dāng)?shù)V石粒度均勻、硬度變小、加球適當(dāng)時(shí),可自動(dòng)調(diào)節(jié)臺(tái)時(shí)處理量高于常規(guī)值,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)尋優(yōu)給礦。
給礦系統(tǒng)有若干臺(tái)給礦機(jī),工作時(shí)根據(jù)臺(tái)時(shí)要求自成體系,工變頻相搭配以便于能夠給礦穩(wěn)定,調(diào)節(jié)響應(yīng)快速。可根據(jù)實(shí)際情況自動(dòng)切換裝置的邏輯和時(shí)間判別,保證向磨礦機(jī)連續(xù)供礦。給礦量的對(duì)象特性近似于純滯后一階慣性環(huán)節(jié),過程反映較慢,調(diào)節(jié)器的參數(shù)必須滿足不同純滯后的要求,才能獲得最佳的過渡過程。給出給礦量的設(shè)定值后,根據(jù)礦量變化偏離給定值時(shí)產(chǎn)生偏差信號(hào),經(jīng)過調(diào)器比例積分、微分運(yùn)算,改變給礦機(jī)的變頻輸出值和投運(yùn)給礦機(jī)數(shù)量,使給礦量快速達(dá)到或接近給定值,達(dá)到自動(dòng)給礦的目的(如圖1)。
2.3球磨機(jī)入口水量控制
    磨機(jī)人口水即返砂水,系統(tǒng)按照水量給定值,自動(dòng)調(diào)整電動(dòng)調(diào)節(jié)閥開度輸出值,使實(shí)際水量達(dá)到設(shè)定值。球磨機(jī)人口水隨給礦量的變化而改變。
    在磨礦機(jī)系統(tǒng)的閉路磨礦中,磨礦濃度的檢測難度較大,為了滿足工藝要求的磨礦濃度,采用前饋控制。系統(tǒng)的主要干擾因素是磨礦機(jī)給礦量(干礦)G,返砂量(干礦)F,可根據(jù)實(shí)際取樣或經(jīng)驗(yàn)公式推導(dǎo)出水量Ⅳ與加入磨礦機(jī)的礦量有一定的比例關(guān)系,可用w-c×(G+F)+D,其中C、D為經(jīng)驗(yàn)值。根據(jù)計(jì)算所得的水量與實(shí)際流量計(jì)測量值進(jìn)行比較,采用PID控制器最終對(duì)閥門動(dòng)作進(jìn)行控制,以達(dá)到最佳補(bǔ)水量(如圖2)。
2.4磨礦濃度控制
    磨礦濃度通常以礦漿中固體物料重量的百分?jǐn)?shù)表示。它不僅影響磨機(jī)生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、電耗,而且影響溢流粒度,從而影響選別效果。磨礦濃度過低時(shí),磨機(jī)中的固體減少,因而減少磨礦介質(zhì)的有效磨碎作用。磨礦濃度增高,磨礦效率可能提高,但粗粒易從磨機(jī)中排出,使產(chǎn)品粒度變粗。磨礦濃度過高可能會(huì)降低磨機(jī)生產(chǎn)能力(因礦漿流動(dòng)性變小)和磨礦效率(因降低了介質(zhì)的沖擊和研磨作用)。適宜的磨礦濃度應(yīng)由實(shí)驗(yàn)確定。本系統(tǒng)磨礦濃度采用磨礦多參數(shù)綜合控制系統(tǒng)。
    磨礦回路不是單變量對(duì)象特性,而是多變量控制問題。而且磨礦回路的對(duì)象特性具有非線性、時(shí)時(shí)變化、明顯滯后的特性。如磨機(jī)的磨礦效率與負(fù)荷關(guān)系、磨機(jī)的給礦量與磨礦濃度關(guān)系、補(bǔ)加水與液位關(guān)系、旋流器的溢流濃度和旋流器的壓力關(guān)系。所以,磨礦多參數(shù)綜合控制系統(tǒng)要考慮磨礦過程中主要參數(shù)及其相互間的影響,并且還要考慮到工藝對(duì)磨礦產(chǎn)品質(zhì)量的要求。簡單的恒定給礦難以滿足這些要求,需要對(duì)整個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行綜合考慮,將各參數(shù)之間的控制多元化,形成磨礦機(jī)組多個(gè)參數(shù)綜合控制系統(tǒng)。
    在磨礦多變量控制系統(tǒng)中,原有的各單參數(shù)回路控制要按主要控制量和被控制量成對(duì)應(yīng)原則。由磨機(jī)給礦量一磨礦機(jī)負(fù)荷量,磨礦機(jī)給水量一磨礦機(jī)礦漿濃度,旋流器給水量一旋流器溢流濃度:對(duì)參數(shù)構(gòu)成3個(gè)基本回路,并將相互影響的參數(shù)引入3個(gè)基本回路中,以滿足工藝的要求。
    磨礦機(jī)的給礦控制回路是以給礦量和磨礦機(jī)負(fù)荷為被控制量的串級(jí)控制系統(tǒng),克服給礦量和礦石性質(zhì)變化等干擾影響。磨礦機(jī)負(fù)荷不僅受給礦量影響,而且受礦石性質(zhì)影響。因此在控制系統(tǒng)中應(yīng)將磨機(jī)負(fù)荷作為主環(huán)被控制量,而給礦量需要基本穩(wěn)定,故把給礦量作為副環(huán)被控制量,按照控制原則只有在礦石性質(zhì)變化較大時(shí)才通過主環(huán)改變其設(shè)定值。為此,磨機(jī)負(fù)荷采用非線形控制器算法,引入模糊控制理論·回路隨被控對(duì)象的特性變化以滿足工藝需要。
    磨礦機(jī)給水回路控制是以給水量和給礦量為輸人參數(shù)的比值為定值的控制系統(tǒng)。在給礦量為零時(shí),要求磨機(jī)人口返砂水的給水量不能為零,因此比值一定值控制較適合實(shí)際情況,其中的比例系數(shù)和定值都可以根據(jù)實(shí)際工藝要求設(shè)定。
    旋流器濃度控制的根本目的是控制溢流粒度。濃度通常采用定值控制系統(tǒng),但考慮原礦給礦量變化對(duì)溢流體積流量和粒度的影響,可將給礦量變化對(duì)濃度設(shè)定值進(jìn)行修正,構(gòu)成“定值十給礦量比例”的溢流濃度控制。回路中還要引入礦漿流量檢測,修正溢流濃度值使溢流濃度大部分是固定的,小部分為變化的,構(gòu)成雙變量復(fù)合控制,可獲得較好的控制效果。
3、結(jié)語
    此項(xiàng)目依據(jù)“可靠、先進(jìn)、高效、低耗”的原則,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)自動(dòng)化。生產(chǎn)工藝實(shí)現(xiàn)集中監(jiān)視、集中操作、自動(dòng)調(diào)節(jié)、優(yōu)化控制,實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)、穩(wěn)質(zhì)、降耗、增效。系統(tǒng)改造后,能為提高生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量和節(jié)能降耗發(fā)揮重要作用,可進(jìn)一步推進(jìn)礦山選礦系統(tǒng)現(xiàn)代化和數(shù)字化管理。

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